智?無界 | 艾默生嵌入式先控軟件實現(xiàn)揚州第二發(fā)電廠汽包爐30%一鍵深調(diào)
上期我們分享了利港電廠直流爐的20%一鍵深調(diào)。
本篇以揚二電廠為例,將深度解析 Ovation DCS 系統(tǒng)在汽包爐深度調(diào)峰中的實踐,著重闡述如何依托嵌入式先進控制技術(shù)來應(yīng)對調(diào)峰挑戰(zhàn)。
01
項目背景與需求
揚州第二發(fā)電廠 600MW 亞臨界機組,本機組鍋爐為美國巴威公司生產(chǎn)的亞臨界、一次再熱、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、單汽包、固態(tài)排渣煤粉爐,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng)及前后墻對沖燃燒方式。
電網(wǎng)側(cè):
新能源裝機激增致負(fù)荷波動加劇,AGC指令頻發(fā)且反調(diào)劇烈,現(xiàn)有控制系統(tǒng)響應(yīng)滯后,月度輔助服務(wù)考核損失嚴(yán)重。
燃料側(cè):
煤種復(fù)雜多變(揮發(fā)分波動±8%、灰分波動±12%),導(dǎo)致燃燒效率下降15%,NOx 波動超±20%,低負(fù)荷穩(wěn)燃困難。
亟需通過 DCS 全系統(tǒng)重構(gòu)實現(xiàn):
●30%負(fù)荷深度調(diào)峰(189MW 連續(xù)運行)。
●涉網(wǎng)性能達(dá)標(biāo):主汽壓偏差≤±0.5MPa,SCR脫硝煙溫≥310℃。
●全負(fù)荷自動化:CCS投用率>95%,減少人工干預(yù) 70%。
02
汽包爐深度調(diào)峰控制難點
與 DCS 破解方案
1 鍋爐動態(tài)特性惡化(煤種+負(fù)荷雙因素)
●難點:
低負(fù)荷時鍋爐增益下降 50%,制粉延遲達(dá) 120s,煤種變化導(dǎo)致燃燒滯后明顯。
●DCS 策略:
動態(tài)模型補償:ARX 模型預(yù)測+模糊控制,精準(zhǔn)補償鍋爐慣性,主汽壓波動壓縮至±0.5MPa(原系統(tǒng)±3MPa)。
2 設(shè)備啟停沖擊(制粉系統(tǒng)敏感性強)
●難點:
磨煤機啟停引發(fā)負(fù)荷跳變>±20MW,冷風(fēng)擋板超馳導(dǎo)致出口溫度波動 ±5℃。
●DCS 策略:
1. 磨煤機啟動由開始最低煤量 30t/h 加入一個中間煤量,來緩解啟磨沖擊,停磨也由原理的 30t/h 停給煤機,加入一個中間煤量 15t/h;
2. 風(fēng)溫解耦控制:冷風(fēng)擋板超馳開度45%,出口溫度波動≤±3℃,保障燃燒器穩(wěn)定。
3 脫硝煙溫不足(低負(fù)荷瓶頸)
●難點:
負(fù)荷 <40% 時 SCR 入口煙溫<300℃,無法投運脫硝。
●DCS 策略:
1. 煙溫提升系統(tǒng):旁路煙道+過熱/再熱擋板聯(lián)動,煙溫提升 30℃ 至 312℃。
2. PID精準(zhǔn)調(diào)節(jié):控制精度±2℃,實現(xiàn)煙溫穩(wěn)定投運,NOx 排放<50mg/m3。
4 人工操作風(fēng)險(安全與效率矛盾)
●難點:
給水泵切換及給水再循環(huán)閥依賴人工15分鐘操作,時機不固定容易跟其他系統(tǒng)耦合擾動,汽包水位波動 ±100mm。
●DCS 策略:
1. 雙泵熱備自動切換:10秒內(nèi)完成備用泵投運,轉(zhuǎn)速偏差≤±50rpm。
2. 三沖量水位控制延申:基于負(fù)荷預(yù)測的偏置函數(shù)調(diào)節(jié),水位波動≤±50mm。
3. 再循環(huán)門自動間隔打開與關(guān)閉:隨負(fù)荷的自動打開與關(guān)閉,有效避免與其他系統(tǒng)的耦合擾動。
03
DCS 深度調(diào)峰關(guān)鍵技術(shù)落地
1 機爐協(xié)調(diào)優(yōu)化(URO技術(shù))
●前饋補償:
負(fù)荷指令與鍋爐蓄熱動態(tài)匹配,變負(fù)荷速率6MW/min。
●專家系統(tǒng):
設(shè)備啟停順控邏輯庫,操作頻次下降 70%。
2 給水全程自動控制
●30%負(fù)荷模式:
雙泵并列(單泵出力+熱備泵再循環(huán))。
●應(yīng)急響應(yīng):
泵跳閘后10秒內(nèi)熱備泵滿出力,水位保護動作延遲>3min。
3 制粉系統(tǒng)智能啟停
●煤量分階控制:
啟/停磨煤量斜率限制為±2t/min。
●風(fēng)溫聯(lián)動:
冷風(fēng)擋板超馳開度與煤量解耦控制。
4 安全防護體系
●多梯度自動穩(wěn)燃下限時刻保證穩(wěn)燃需求;
●水冷壁溫度自動干預(yù)系統(tǒng),保持提前對水冷壁溫度進行干預(yù),保證水冷壁不超溫的前提下,最大限度保持機組的深調(diào)負(fù)荷響應(yīng)能力。
04
實施效果與行業(yè)價值
●調(diào)峰能力突破:
最低負(fù)荷 30%Pe(189MW)連續(xù)運行,AGC響應(yīng)時間≤40分鐘。
●控制品質(zhì)提升:
1. 主汽壓偏差±0.5MPa。
2. SCR煙溫穩(wěn)定在 312-315℃,NOx 排放<50mg/Nm3。
●經(jīng)濟效益顯著:
年調(diào)峰補償收益667萬元,供電煤耗下降1.38g/kW。
05
結(jié)語
揚州第二發(fā)電通過DCS系統(tǒng)重構(gòu),實現(xiàn)亞臨界汽包爐 30%Pe 深度調(diào)峰,攻克低負(fù)荷穩(wěn)燃、煙溫提升、全程自動化三大難題。其“四個全程”控制體系(協(xié)調(diào)、給水、制粉、脫硝)與分層優(yōu)化策略,為傳統(tǒng)火電靈活性改造提供標(biāo)準(zhǔn)化模板。未來可融合數(shù)字孿生技術(shù),進一步挖掘機組調(diào)峰潛力,助力新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
630MW燃煤機組深度調(diào)峰優(yōu)化控制系統(tǒng)人機交互界面
協(xié)調(diào)優(yōu)化的先進控制策略
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